雙滑履水泥磨滑履瓦故障的解決
2023-05-23徐劍
(四川峨眉山佛光水泥有限公司)
我公司兩臺Φ4.2m×13m的雙滑履水泥磨在2010年3月份投產(chǎn)以來,,因滑履瓦溫度高造成磨機跳停事故無數(shù)次,嚴重影響了生產(chǎn),。
1 運轉(zhuǎn)情況
生產(chǎn)前期,,滑履瓦溫度跳停值設(shè)置為70℃,磨機運轉(zhuǎn)不到8h就會跳停,,后將跳停值改為75℃,但磨機仍會跳停。我們對跳停事故現(xiàn)象和原因進行分析:
1)經(jīng)測量,,此時入輥壓機熟料溫度為125℃左右,從輥壓機到入磨時熟料溫度降至110℃,,經(jīng)過磨機研磨后出磨水泥溫度為120℃以上,。
2)測此時磨機筒體(靠近滑履瓦大約3m)溫度為60~80℃,越靠近滑履瓦溫度越高,。
3)磨機未采取磨內(nèi)噴水和筒體淋水裝置,。
4)雙滑履磨稀油站型號為:GXYZ-A2×2.5/80P,該油站配的冷卻器為板式冷卻器,,型號為:BR0.1-15,,冷卻面積15m²,滑履稀油站出口油溫42℃,。
2 解決方案及效果
1)對熟料溫度進行嚴格控制,,首先力爭在熟料出篦冷機后溫度能達到120℃以下,然后經(jīng)過熟料庫的存放再輸送到輥壓機后溫度降至105℃左右,。在降溫措施未完全有效實施情況下,,我們對熟料在輸送過程中進行了淋水降溫處理,,采用自動化溫控淋水,降溫效果比較好,,的缺點就是對除塵器產(chǎn)生負面影響,,即除塵袋糊袋問題。
2)根據(jù)監(jiān)測的磨機筒體溫度,,估計二倉隔熱層薄,,隔熱效果不好。查證資料,,在磨機安裝時,,二倉襯板底部安裝的石棉板和硅酸鋁纖維隔熱層有15cm厚,襯板安裝螺栓緊固后整個墊層厚僅有4cm,。根據(jù)此情況,,我們將靠近滑履瓦的筒體大約3m位置的襯板全部增加石棉板與硅酸鋁隔熱層的厚度,將隔熱厚度增加到15cm(螺栓緊固后),。
3)增設(shè)磨內(nèi)噴水裝置,、磨外淋水設(shè)施和滑履淋油裝置。在磨機滑履瓦出油端上部增加的淋油管見圖1所示,,其作用一是增加潤滑,,二是加強散熱,以降低滑履的溫度,。
4)實施以上措施后,,磨機運轉(zhuǎn)效果較理想,入磨熟料溫度能控制在95℃左右,,滑履處筒體溫度也降至50~60℃,,加上磨內(nèi)噴水和磨外淋水的效果,此時滑履瓦的溫度基本能在70~75℃,?;南∮驼驹谒畨?.3MPa情況下,進水溫度為30℃,,出水溫度36℃,,情況比較理想。但隨著運轉(zhuǎn)時間的增長和室外溫度的增加,,滑履瓦溫又超出跳停值范圍,,又出現(xiàn)停磨降溫現(xiàn)象。于是我們想到會不會是瓦本身也存在問題,。經(jīng)頂磨檢查滑履瓦,,發(fā)現(xiàn)滑履瓦整個高壓孔周圍的瓦面呈碎狀,就象一幅拼圖一樣(見圖2),。新購一幅錫基滑履瓦使用后,,結(jié)果是滑履瓦溫一直控制在65℃以下,,效果非常理想。
經(jīng)過對更換下來的瓦材質(zhì)成分進行分析,,發(fā)現(xiàn)損壞的瓦屬鉛基合金,,而非錫基合金。鉛基合金的強度和硬度比錫基合金低,,耐蝕性也差,,價格也比錫基合金低得多。由于鉛基合金僅適用于中等負荷,、輕負荷設(shè)備,,不能適用于大型重型設(shè)備,所以總重量達近400t的磨機運轉(zhuǎn)不久便相繼出現(xiàn)滑履瓦開裂問題,。經(jīng)過對磨機所有滑履瓦更換為錫基合金瓦后,,兩磨機再也沒有出現(xiàn)溫度高而跳停的現(xiàn)象,有效地保證了設(shè)備的運轉(zhuǎn),。
(來源:中國水泥備件網(wǎng)論壇)