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回轉(zhuǎn)窯托輪密封漏油改造方法

2024-11-28

作者:楊飛

華潤(rùn)水泥(鶴慶)有限公司

前言

目前回轉(zhuǎn)窯托輪軸密封廣泛采用H形彈簧密封和單唇J型密封兩大類(lèi),H型或J型密封在使用中無(wú)法對(duì)密封進(jìn)行潤(rùn)滑,,在長(zhǎng)期運(yùn)行中托輪軸與密封發(fā)生摩擦得不到潤(rùn)滑,,加上軸端位置工況環(huán)境差、溫度高,,容易加劇軸端磨損和密封材質(zhì)老化,,導(dǎo)致密封使用壽命縮短,在密封失效后托輪軸端出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,,油污會(huì)污染環(huán)境同時(shí)加大了對(duì)托輪維護(hù)難度,,無(wú)形中增加了企業(yè)生產(chǎn)成本。針對(duì)目前托輪密封存在的缺陷,,改進(jìn)密封創(chuàng)造清潔環(huán)保生產(chǎn)是現(xiàn)今水泥生產(chǎn)的目標(biāo)和方向,。

01 托輪密封漏油原因

(1)原托輪密封采用的是單唇J型密封,J型密封的原理是靠唇口上安裝的彈簧張緊作用起到密封鎖油效果,J型密封在使用中安裝的方式是唇口向軸瓦方向安裝,,由于這個(gè)特點(diǎn),,托輪在日常運(yùn)行中工況變化較大,托輪溫度會(huì)隨著輪帶高溫?zé)醾鲗?dǎo)升高,,同時(shí)也會(huì)受到熱輻射的影響使托輪溫度升高,。

托輪溫度升高后一般采用壓縮空氣吹軸和托輪軸位置淋水降溫,該方法是達(dá)到阻斷托輪軸熱傳導(dǎo)至軸瓦上的最簡(jiǎn)單的方法,,但在采取這兩種方法時(shí)都會(huì)對(duì)密封造成較大的傷害,,因?yàn)樵诖禋夂土芩^(guò)程中會(huì)將一些污垢或雜質(zhì)吹到密封唇口上與唇口發(fā)生磨損,嚴(yán)重時(shí)會(huì)將托輪軸磨出凹槽,,密封唇口與軸接觸位置產(chǎn)生間隙導(dǎo)致潤(rùn)滑油泄露,;其次是會(huì)將密封唇口位置的潤(rùn)滑油吹走或沖跑,密封唇口與軸發(fā)生干摩擦,,在長(zhǎng)時(shí)間的摩擦下軸與密封溫度會(huì)升高(70℃左右),,密封長(zhǎng)時(shí)間在高溫下加速橡膠老化,使密封壽命縮短,,同時(shí)密封與軸摩擦發(fā)熱會(huì)傳導(dǎo)軸瓦上影響油膜的形成,,甚至?xí)?dǎo)致托輪發(fā)熱事故發(fā)生;另外在托輪密封失效后為降低停窯帶來(lái)的損失,,基本是不會(huì)因漏油停窯更換密封,,而是采取添補(bǔ)潤(rùn)滑油維持窯運(yùn)行,但這加大了維護(hù)難度,,容易導(dǎo)致事故發(fā)生,。軸的磨損情況見(jiàn)圖1。

(2)因單唇J型密封在使用中存在很大的弊端,,在2015年實(shí)施了對(duì)密封的改造,,將單唇J型密封改造為H形雙密封結(jié)構(gòu),,見(jiàn)圖2,。該密封在投人使用后效果很好,但在使用3~4個(gè)月左右就出現(xiàn)漏油的現(xiàn)象,,雖然比原單唇J型密封使用壽命提高了60天左右,,但還是不能滿足與窯檢修的更換周期同步,給維護(hù)上帶來(lái)不便,。

改造后的H形雙密封存在的問(wèn)題是H形雙密封是靠外圈箍有彈簧張緊密封,,因彈簧擋住無(wú)法安裝加裝油孔,因此未能改進(jìn)為在線給H槽與軸位置加油潤(rùn)滑,,只能在安裝密封時(shí)將H槽內(nèi)涂滿潤(rùn)滑脂來(lái)減少密封與軸的磨損,,但在投入使用后3~4個(gè)月左右,,H槽內(nèi)的潤(rùn)滑脂基本損耗殆盡,,托輪軸與密封摩擦力加大逐步將密封損壞,在摩擦力嚴(yán)重過(guò)大時(shí)密封會(huì)隨著軸旋轉(zhuǎn)方向產(chǎn)生拉力(H形雙密封與軸接觸面積大摩擦大),導(dǎo)致密封跟著軸旋轉(zhuǎn),,從而使密封在壓蓋里拉斷或絞壞張緊彈簧(托輪內(nèi)經(jīng)常撿出碎膠塊及彈簧),托輪密封損壞后導(dǎo)致油從軸端漏出,。

02 改造措施及效果

2.1 施工方式

新型雙唇背靠背密封裝置安裝實(shí)施方式與J型和H型密封相同,,不同之處是密封的結(jié)構(gòu)不同,因此密封在安裝前要在密封端蓋上方打好一個(gè)Φ16mm孔(需攻絲),,用于安裝加油管裝置,,待密封裝置安裝完好后在用Φ10mm的鉆頭深入端蓋Φ16mm孔中心位置對(duì)準(zhǔn)密封打通孔,便于油管安裝時(shí)能有效深入背靠背密封中部的油囊腔體中,,其中深入密封腔體位置的油管需攻螺紋,;油管旋入密封安裝完后油管裝上黃油嘴即實(shí)施完成。

2.2 使用效果

在解決托輪密封漏油問(wèn)題過(guò)程中,,采用的單唇J型密封和H形雙密封都不能有效解決漏油,,都存在一些問(wèn)題,通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),,再次對(duì)現(xiàn)有密封進(jìn)行改進(jìn),,將密封改造為反向雙唇背靠背密封裝置,實(shí)現(xiàn)了在線加油潤(rùn)滑密封,,同時(shí)密封的反向雙唇口可封住軸瓦內(nèi)的潤(rùn)滑油和外部雜質(zhì)進(jìn)入托輪內(nèi),。反向雙唇背靠背密封裝置在2015年實(shí)施安裝使用在Φ4.3m×60m回轉(zhuǎn)窯托輪軸上,密封使用壽命提高1~1.5年左右,,漏油問(wèn)題得到解決,。統(tǒng)計(jì)油耗分析,2014年托輪漏油產(chǎn)生的油耗2605kg,,費(fèi)用7.37萬(wàn)元,,2015年改造安裝反向雙唇背靠背密封裝置后,油耗合計(jì)910kg,,費(fèi)用2.937萬(wàn)元,,其中主要以技改托輪淋油盤(pán)更換新油,實(shí)際產(chǎn)生漏油30kg,,費(fèi)用0.096萬(wàn)元,,2015年比2014年油耗成本下降7.276萬(wàn)元,新型密封的使用壽命和效果明顯優(yōu)于J形密封和H形密封,,見(jiàn)圖3,。

2.3 反向雙唇背靠背密封裝置的特點(diǎn)

(1)反向雙唇背靠背密封裝置通過(guò)加油嘴向密封圈的環(huán)形油槽內(nèi)加油,不需要拆開(kāi)密封裝置即可實(shí)現(xiàn)潤(rùn)滑油的補(bǔ)充,,能確?;剞D(zhuǎn)窯的托輪軸與托輪座之間具有良好的潤(rùn)滑性,,能防止密封圈干摩擦,增加了密封圈的使用時(shí)間和減少密封圈的磨損,,具有補(bǔ)充潤(rùn)滑油方便的特點(diǎn),。

(2)反向雙唇背靠背密封裝置中進(jìn)一步通過(guò)鎖緊彈簧起到密封油囊的作用,使?jié)櫥玩i于托輪軸與托輪座之間,,這樣在很大程度上減少了托輪漏油的可能性,,同時(shí)確保了潤(rùn)滑油達(dá)到良好的潤(rùn)滑效果。

(3)反向雙唇背靠背密封裝置在回轉(zhuǎn)窯檢修時(shí),,通過(guò)加油嘴補(bǔ)充潤(rùn)滑油,,通過(guò)拆開(kāi)端蓋壓板可以更換密封圈,具有檢修方便,、操作簡(jiǎn)單的特點(diǎn),。

來(lái)源:《水泥工程》

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